4月28日,记者获悉,大唐临汾热电1号机组DCS系统国产化改造项目顺利完成所有测点、设备逻辑传动,成功开展RB静态实验、锅炉大联锁、机炉电大联锁试验,各项试验结果均符合国家标准及机组运行要求。
时间回溯至4月1日,公司1号机组按计划停运。2日,改造项目正式开始,公司成立党员攻坚突击队全力推进。据悉,此次改造难度远超去年2号机组改造,共涉及56面机柜(较2号机组多出9面),不仅要完成1号机组自身的“换脑手术”,还要对两台机组的公用系统进行“神经重组”,且改造期间2号机需单机运行,公用系统必须保持连续运转,施工难度堪比“给飞行中的飞机换引擎”,容不得丝毫差错。
作为火电机组的“大脑中枢”,DCS分散控制系统直接决定着机组负荷调节、参数把控、安全防护的精准度,是保障机组安全稳定运行的核心关键。长期以来,大唐临汾热电两台300兆瓦供热机组依赖进口控制系统运行,在多年高负荷运转中,逐渐出现硬件老化、备件采购受限、技术服务被动等难题,制约机组效能提升。

改造期间,全体参建人员坚守岗位、攻坚克难,充分发挥党员先锋模范作用,加班加点、精益求精,高效完成海量硬件与逻辑工作,组织3轮逻辑会审、3次静态传动,并制定51项专项技术保障措施,实现改造零隐患。

4月11日,该公司1号机组工程师站内,随着最后一组运行数据平稳达标,机柜指示灯顺利由暗转亮,“上电成功,所有参数正常”的播报声响起,标志着该机组运行16年的进口控制系统正式“功成身退”,搭载国产化芯片的DCS分散控制系统比计划提前4天全面接棒,为这座承担着临汾市区1650万平方米民生供热任务的骨干煤电企业,装上了自主可控的“中国芯”。
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